2003年6月3日,某廠電解車間氯氣系統(tǒng)發(fā)生爆炸,造成氯氣進(jìn)口部分管道、氯氣水封和水霧捕集器等不同程度的損壞,停產(chǎn)28h,直接經(jīng)濟(jì)損失0.8萬元。
一、事故經(jīng)過
2003年6月3日5時(shí)10分,電解車間檢修,當(dāng)日20時(shí)將重新開車生產(chǎn)。氯氫處理工段于17時(shí)30分開啟羅茨風(fēng)機(jī),20時(shí)05分啟動(dòng)氯氣3#泵,20時(shí)10分送直流電生產(chǎn),20時(shí)35分電流升至8000A,此時(shí),氯氫處理工段氯氣壓力為0.16MPa,氫氣壓力為0.026MPa,運(yùn)行平穩(wěn)。20時(shí)40分,氯氫處理工段當(dāng)班班長(zhǎng)啟動(dòng)氯水泵(此泵為洗滌三氯化氮用),在打開進(jìn)口閥門后的瞬間,氯氣系統(tǒng)發(fā)生爆炸。
事故發(fā)生后,廠領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)人員立即奔赴現(xiàn)場(chǎng),察看情況。按照發(fā)生事故“四不放過”原則,一邊組織對(duì)事故的調(diào)查分析,一邊組織搶修,于6月5日凌晨1時(shí)送電恢復(fù)生產(chǎn)。
二、事故原因
經(jīng)調(diào)查分析認(rèn)為,這次爆炸事故是因氯內(nèi)氫含量過高引起的。
1.造成氯內(nèi)氫含量超標(biāo)的原因
電解工段部分鹽水總管因有鹽泥阻塞,使鹽水流通不暢。在送電時(shí),電解槽隔膜疏松,電解液流量大,鹽水補(bǔ)充跟不上,使部分電解槽水位偏低,液封高度不夠,致使氫氣進(jìn)入陽極室,隨氯氣一起進(jìn)入氯氣系統(tǒng),造成氯氣總管內(nèi)氫含量增高。
2.氫含量分析
(1)事故發(fā)生后,于6月4日8時(shí)許取樣分析,發(fā)現(xiàn)單槽氫含量達(dá)2.67%(v/v,下同),而氫含量控制指標(biāo)應(yīng)為1%。
(2)6月5日1時(shí)送電20min后,每5min取樣分析一次,氯氣總管氫含量分別為0.27%、0.40%、0.87%、1.27%、0.73%;分管氯內(nèi)氫含量,其中一列為1.00%、1.00%、1.40%、1.40%、2.00%、0.53%。總管氯內(nèi)氫含量控制指標(biāo)應(yīng)為0.40%。從分析結(jié)果可以推斷,送直流電后約30~40min左右,氯內(nèi)氫含量較高,有可能在氯氫處理工段積聚,并達(dá)到爆炸極限。
3.引爆能源建筑考試
在送直流電半小時(shí)后,電流升至8000A時(shí),氯氫處理工段班長(zhǎng)方啟動(dòng)氯水泵(此泵應(yīng)在送直流電前開啟)。氯水撞擊容器壁(塑料材質(zhì))產(chǎn)生靜電火花,由于氫最小引燃能量較低,為0.019mJ,以致發(fā)生爆炸。
三、防范措施
為了吸取教訓(xùn),切實(shí)搞好安全生產(chǎn),防止類似事故再次發(fā)生,必須做到:
(1)加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育,以提高其安全意識(shí),增強(qiáng)安全責(zé)任感和操作技能。
(2)加強(qiáng)工藝安全管理。在開車送電前,電化系統(tǒng),特別是電解和氯氫處理工段的設(shè)備、工藝要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查,將事故隱患消除于萌芽狀態(tài),確保安全開車。電化系統(tǒng)各車間、工段要密切配合,氯氫處理、液氯等工段機(jī)泵要提前開啟運(yùn)行。
(3)要進(jìn)一步修改、完善停送電制度和工藝操作規(guī)程。改變過去送電1h,才開始分析氯內(nèi)氫含量的規(guī)定。送電20min后,必須要做氯內(nèi)氫含量的分析工作,以便盡早掌握電解槽運(yùn)行情況,及時(shí)排除隱患,保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。
一、事故經(jīng)過
2003年6月3日5時(shí)10分,電解車間檢修,當(dāng)日20時(shí)將重新開車生產(chǎn)。氯氫處理工段于17時(shí)30分開啟羅茨風(fēng)機(jī),20時(shí)05分啟動(dòng)氯氣3#泵,20時(shí)10分送直流電生產(chǎn),20時(shí)35分電流升至8000A,此時(shí),氯氫處理工段氯氣壓力為0.16MPa,氫氣壓力為0.026MPa,運(yùn)行平穩(wěn)。20時(shí)40分,氯氫處理工段當(dāng)班班長(zhǎng)啟動(dòng)氯水泵(此泵為洗滌三氯化氮用),在打開進(jìn)口閥門后的瞬間,氯氣系統(tǒng)發(fā)生爆炸。
事故發(fā)生后,廠領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)人員立即奔赴現(xiàn)場(chǎng),察看情況。按照發(fā)生事故“四不放過”原則,一邊組織對(duì)事故的調(diào)查分析,一邊組織搶修,于6月5日凌晨1時(shí)送電恢復(fù)生產(chǎn)。
二、事故原因
經(jīng)調(diào)查分析認(rèn)為,這次爆炸事故是因氯內(nèi)氫含量過高引起的。
1.造成氯內(nèi)氫含量超標(biāo)的原因
電解工段部分鹽水總管因有鹽泥阻塞,使鹽水流通不暢。在送電時(shí),電解槽隔膜疏松,電解液流量大,鹽水補(bǔ)充跟不上,使部分電解槽水位偏低,液封高度不夠,致使氫氣進(jìn)入陽極室,隨氯氣一起進(jìn)入氯氣系統(tǒng),造成氯氣總管內(nèi)氫含量增高。
2.氫含量分析
(1)事故發(fā)生后,于6月4日8時(shí)許取樣分析,發(fā)現(xiàn)單槽氫含量達(dá)2.67%(v/v,下同),而氫含量控制指標(biāo)應(yīng)為1%。
(2)6月5日1時(shí)送電20min后,每5min取樣分析一次,氯氣總管氫含量分別為0.27%、0.40%、0.87%、1.27%、0.73%;分管氯內(nèi)氫含量,其中一列為1.00%、1.00%、1.40%、1.40%、2.00%、0.53%。總管氯內(nèi)氫含量控制指標(biāo)應(yīng)為0.40%。從分析結(jié)果可以推斷,送直流電后約30~40min左右,氯內(nèi)氫含量較高,有可能在氯氫處理工段積聚,并達(dá)到爆炸極限。
3.引爆能源建筑考試
在送直流電半小時(shí)后,電流升至8000A時(shí),氯氫處理工段班長(zhǎng)方啟動(dòng)氯水泵(此泵應(yīng)在送直流電前開啟)。氯水撞擊容器壁(塑料材質(zhì))產(chǎn)生靜電火花,由于氫最小引燃能量較低,為0.019mJ,以致發(fā)生爆炸。
三、防范措施
為了吸取教訓(xùn),切實(shí)搞好安全生產(chǎn),防止類似事故再次發(fā)生,必須做到:
(1)加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育,以提高其安全意識(shí),增強(qiáng)安全責(zé)任感和操作技能。
(2)加強(qiáng)工藝安全管理。在開車送電前,電化系統(tǒng),特別是電解和氯氫處理工段的設(shè)備、工藝要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查,將事故隱患消除于萌芽狀態(tài),確保安全開車。電化系統(tǒng)各車間、工段要密切配合,氯氫處理、液氯等工段機(jī)泵要提前開啟運(yùn)行。
(3)要進(jìn)一步修改、完善停送電制度和工藝操作規(guī)程。改變過去送電1h,才開始分析氯內(nèi)氫含量的規(guī)定。送電20min后,必須要做氯內(nèi)氫含量的分析工作,以便盡早掌握電解槽運(yùn)行情況,及時(shí)排除隱患,保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。