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由于工程質(zhì)量不合格或質(zhì)量缺陷而引發(fā)或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤、設(shè)備人身安全或影響使用功能的即構(gòu)成質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故具有復(fù)雜性、嚴(yán)重性、可變性和多發(fā)性的特點(diǎn)。正確處理好工程的質(zhì)量事故,認(rèn)真分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系,預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生,使工程質(zhì)量事故減少到低程度,是質(zhì)量管理工作的一個(gè)重要內(nèi)容與任務(wù)。
1、質(zhì)量事故的調(diào)查
對(duì)收集到可能引發(fā)事故的原因進(jìn)行整理,按"人、機(jī)、料、法、環(huán)"五個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行歸納,形成質(zhì)量事故調(diào)查的原始資料。
2、質(zhì)量事故的分析
3、質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容
4、案例
⑴ 背景
某公司在北京冬季承建一大型鋼結(jié)構(gòu),由于工期緊,A公司將鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制分包給B公司,B公司施工人員不足,臨時(shí)招聘了一批鉚工和焊工,在進(jìn)行了短期崗位培訓(xùn)后上崗操作,由于趕工期,B公司在施工工藝編制時(shí),沒有按通用工藝布置焊接順序和定位焊的數(shù)量,對(duì)焊接的反變形量也沒有計(jì)算,要求工人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定。B公司在現(xiàn)場(chǎng)制作了組合式預(yù)制架和夾具等工裝,但在組合架未調(diào)試結(jié)束、夾具數(shù)量不足、A公司尚未批準(zhǔn)施工方案的情況下就開始施工。施工中對(duì)在運(yùn)輸中變型的型鋼進(jìn)行調(diào)直,但沒有達(dá)到規(guī)程要求就開料加工,對(duì)下料超差的構(gòu)件也沒有及時(shí)修整。在構(gòu)件組合時(shí),有些數(shù)據(jù)未達(dá)到規(guī)程要求就進(jìn)行點(diǎn)焊,焊接時(shí)沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,焊接電流時(shí)大時(shí)小,焊接速度忽快忽慢,對(duì)已完成的預(yù)制構(gòu)件也沒有及時(shí)檢查。結(jié)果在A公司進(jìn)行組裝時(shí)由于預(yù)制構(gòu)件焊接變形超標(biāo)而無法組焊。
⑵ 問題
① 該質(zhì)量事故由誰組織調(diào)查小組,調(diào)查小組由哪些人員參加。
② 試用因果分析法找出造成質(zhì)量事故的主要原因。
③ 質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容。
⑶ 分析
① 該質(zhì)量事故應(yīng)由A公司項(xiàng)目總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)為首組建調(diào)查小組,調(diào)查小組人員應(yīng)包括:A公司技術(shù)、質(zhì)量專業(yè)管理人員、有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人、B公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理人員及主要預(yù)制施工班組的班組長(zhǎng)。
由于工程質(zhì)量不合格或質(zhì)量缺陷而引發(fā)或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤、設(shè)備人身安全或影響使用功能的即構(gòu)成質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故具有復(fù)雜性、嚴(yán)重性、可變性和多發(fā)性的特點(diǎn)。正確處理好工程的質(zhì)量事故,認(rèn)真分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系,預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生,使工程質(zhì)量事故減少到低程度,是質(zhì)量管理工作的一個(gè)重要內(nèi)容與任務(wù)。
1、質(zhì)量事故的調(diào)查
對(duì)收集到可能引發(fā)事故的原因進(jìn)行整理,按"人、機(jī)、料、法、環(huán)"五個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行歸納,形成質(zhì)量事故調(diào)查的原始資料。
2、質(zhì)量事故的分析
3、質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容
4、案例
⑴ 背景
某公司在北京冬季承建一大型鋼結(jié)構(gòu),由于工期緊,A公司將鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制分包給B公司,B公司施工人員不足,臨時(shí)招聘了一批鉚工和焊工,在進(jìn)行了短期崗位培訓(xùn)后上崗操作,由于趕工期,B公司在施工工藝編制時(shí),沒有按通用工藝布置焊接順序和定位焊的數(shù)量,對(duì)焊接的反變形量也沒有計(jì)算,要求工人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定。B公司在現(xiàn)場(chǎng)制作了組合式預(yù)制架和夾具等工裝,但在組合架未調(diào)試結(jié)束、夾具數(shù)量不足、A公司尚未批準(zhǔn)施工方案的情況下就開始施工。施工中對(duì)在運(yùn)輸中變型的型鋼進(jìn)行調(diào)直,但沒有達(dá)到規(guī)程要求就開料加工,對(duì)下料超差的構(gòu)件也沒有及時(shí)修整。在構(gòu)件組合時(shí),有些數(shù)據(jù)未達(dá)到規(guī)程要求就進(jìn)行點(diǎn)焊,焊接時(shí)沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,焊接電流時(shí)大時(shí)小,焊接速度忽快忽慢,對(duì)已完成的預(yù)制構(gòu)件也沒有及時(shí)檢查。結(jié)果在A公司進(jìn)行組裝時(shí)由于預(yù)制構(gòu)件焊接變形超標(biāo)而無法組焊。
⑵ 問題
① 該質(zhì)量事故由誰組織調(diào)查小組,調(diào)查小組由哪些人員參加。
② 試用因果分析法找出造成質(zhì)量事故的主要原因。
③ 質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容。
⑶ 分析
① 該質(zhì)量事故應(yīng)由A公司項(xiàng)目總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)為首組建調(diào)查小組,調(diào)查小組人員應(yīng)包括:A公司技術(shù)、質(zhì)量專業(yè)管理人員、有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人、B公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理人員及主要預(yù)制施工班組的班組長(zhǎng)。