一級(jí)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)輔導(dǎo):混凝土表面氣泡問題綜合分析

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摘 要:通過對(duì)澇河水庫(kù)混凝土氣泡進(jìn)行具體分析試驗(yàn),總結(jié)出產(chǎn)生氣泡的諸因素,從控制砂子細(xì)度模數(shù)、調(diào)整混凝土配合比、改進(jìn)施工工藝、提高混凝土密實(shí)度等方面,提出了消除混凝土氣泡的方法。
    關(guān)鍵詞:混凝土,氣泡,配合比
    引言
    澇河水庫(kù)除險(xiǎn)加固溢洪道改建工程是由山西省水利建筑工程局澇河水庫(kù)項(xiàng)目部承建,該工程由引渠段、控制段、泄槽段、消力池段組成,全長(zhǎng)355m,總跌差27m,溢流堰底高程550.0m,泄槽段縱坡0.01~0.1774,為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),該工程混凝土總量1.7萬m3,鋼筋制安560t,混凝土單元工程量較小,澆筑塊數(shù)多,日澆筑強(qiáng)度大。墻體混凝土采用分層澆筑法,在工程施工初期,每澆筑完一塊墻體時(shí),拆模后均發(fā)現(xiàn)混凝土上部50cm范圍出現(xiàn)大小不等、分布不均勻的氣泡現(xiàn)象,針對(duì)這一現(xiàn)象,專門組織有關(guān)人員分別從原材料、配合比、施工工藝三方面查找原因,采取排除法,最終找到解決氣泡的方案。
    1試驗(yàn)方法
    1)通過控制砂子細(xì)度模數(shù)和中砂粗粒含量,避免混凝土中砂漿的自分離現(xiàn)象(即避免較細(xì)的砂子顆粒攜帶部分水泥漿在混凝土振搗過程中從砂漿中分離出來形成表面浮漿),解決混凝土表面浮漿問題。
    2)通過調(diào)整混凝土配合比,改善混凝土拌合物和易性,提高混凝土抗分離能力,解決混凝土分層及氣泡集中問題。
    3)通過改進(jìn)施工工藝,提高混凝土密實(shí)度,解決混凝土表面氣泡缺陷。
    2試驗(yàn)用原材料
    2.1細(xì)骨料[1]混凝土用砂為細(xì)砂、中砂混合料,其中細(xì)砂為西池產(chǎn)天然河砂,細(xì)度模數(shù)不小于1.60;中砂為王開產(chǎn)天然砂,細(xì)度模數(shù)不小于
    3.2,且粗料含量(10mm以上顆料含量)小于15%。
    2.2粗骨料[1]混凝土用石為小石、中石二級(jí)骨料,其中小石為浮山產(chǎn)5mm~15mm人工碎石;中石為臨汾河西產(chǎn)20mm~40mm人工碎石[1]。
    2.3膠凝材料混凝土膠凝材料為臨汾市建材水泥廠生產(chǎn)的堯都牌32.5級(jí)普通硅酸鹽水泥。
    2.4外加劑外加劑為山西省建筑科學(xué)研究院生產(chǎn)的XGY型引氣減水劑。2.5水混凝土拌合及養(yǎng)護(hù)用水為庫(kù)區(qū)水。