茂名石化升級物流管理降低“三劑”消耗

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茂名石化每年使用的“三劑”數(shù)量較多,在生產(chǎn)成本中占有較大的份額。對此,茂名石化遵照“從精從優(yōu)”原則,加強對“三劑”的嚴格管理,從源頭上“擠”,從生產(chǎn)中“擠”,從管理上“擠”。2004年輔助化工材料實際累計消耗為20591.41萬元,相當于每噸加工量的單耗為16.49元,比考核指標低1.44元/噸。
    嚴字當頭,控制采購源頭
    茂名石化出臺了“三劑”管理辦法,對“三劑”進口、國產(chǎn)化、新品種使用、供貨、技術交流、技術協(xié)議、試用等進行規(guī)范化管理,堵塞漏洞。同時,公司理順了“三劑”各類計劃管理程序,對“三劑”應用實行技術經(jīng)濟分析,這樣,為實施“三劑”動態(tài)消耗和成本分析提供了全面的信息,為經(jīng)營和決策提供了準確依據(jù)。
    茂名石化認真組織“三劑”集中訂貨會,對各類品種進行優(yōu)選,通過競價確定供應商。同時,該公司與競價后確定的供應商,繼續(xù)進行談判,以技術指標來嚴格規(guī)范所購產(chǎn)品質(zhì)量。此外,采購部門注意多渠道精選供貨商,以保證供貨商的供貨質(zhì)量。
    巧做打算,降低生產(chǎn)損耗
    2004年,該公司對加氫裂化催化劑運行數(shù)據(jù)做好技術經(jīng)濟分析,對其運行狀況做好預測,編制加氫裂化催化劑再生及統(tǒng)籌方案,對國內(nèi)再生和出口再生分別做了兩個方案進行對比,組織了國內(nèi)具備條件的3家廠家進行技術總結(jié)、分析,最后確定裂化和精制二段催化劑均在國內(nèi)再生,并分別簽訂了技術協(xié)議,對整個再生過程嚴格管理。
    針對2004年大修裝置比較多的實際,該公司提早制訂“三劑”計劃,確保計劃執(zhí)行到位,并及時跟蹤催化劑再生技術指標情況,組織落實裝填方案。針對脫硫劑損耗較大的情況,該公司組織了高效脫硫劑應用座談會,開展了一次脫硫劑損耗技術調(diào)查。通過調(diào)查,有關部門共查出脫硫劑損耗大的四個主要原因,并采取針對性措施,使損耗大大降低。
    全面統(tǒng)籌,從管理上“擠”
    該公司對幾套加氫裝置催化劑使用進行全面統(tǒng)籌,重點對一加氫、三加氫、四加氫等裝置使用中的催化劑進行技術評估,確定催化劑年更換的時間,經(jīng)過精心組織,該公司據(jù)此確定以催化劑再生為主線的開停工統(tǒng)籌方案,經(jīng)過努力,按時完成催化劑再生及裝卸,確保了裝置順利開工。
    加強對外交流,是茂名石化加強“三劑”管理的又一特點。為引入競爭機制、降低采購成本,該公司組織了與新型降烯烴催化劑GORMM技術交流并簽訂技術協(xié)議。根據(jù)汽油升級的需要,與中亞公司進行了降低汽油硫含量催化劑及助劑的交流。針對三加氫催化劑更換,采用撫順石化研究院研發(fā)的柴油深度加氫脫硫催化劑,組織了技術交流交安排試用。
    為促進地方經(jīng)濟發(fā)展、協(xié)調(diào)地方企業(yè)“三劑”立項論證,該公司還和茂名市“三劑”生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合對合成橡膠抗結(jié)塊劑等品種進行了論證。