探索熱煤爐更換為直接加熱爐的綜合分析(三)

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5.熱媒爐儀表控制系統(tǒng)技術(shù)落后
    熱媒爐儀表控制系統(tǒng)技術(shù)落后,達(dá)不到熱媒爐操作運(yùn)行規(guī)程的要求。熱媒爐儀表控制系統(tǒng)故障率高,工作不可靠,大部分熱媒爐儀表控制系統(tǒng)為1990年安裝時(shí)使用的手動(dòng)控制方式,自動(dòng)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于現(xiàn)在生產(chǎn)的各類型直接爐,尤其在監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)中沒有聯(lián)鎖停爐保護(hù),達(dá)不到熱媒爐操作運(yùn)行規(guī)程中自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)停爐的規(guī)定,使操作運(yùn)行存在安全隱患。
    6.實(shí)際負(fù)荷達(dá)不到規(guī)定要求
    4650kW熱媒爐配用風(fēng)機(jī)風(fēng)量為6976m3/h,對(duì)流室積灰問題無法解決,致使助燃風(fēng)量減少,燃燒負(fù)荷急劇降低,爐效下降。在投用初期尚能勉強(qiáng)達(dá)到設(shè)計(jì)有效負(fù)荷,但運(yùn)行一段時(shí)間后,因熱媒爐本身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷,熱媒煙氣換熱器、空氣/煙氣換熱器積灰嚴(yán)重,堵塞風(fēng)道,助燃風(fēng)量不夠,有效負(fù)荷急劇下降,只能達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的70%~75%左右,無法滿足生產(chǎn)的需要。
    7.熱媒爐爐管使用壽命短
    熱媒爐爐管使用壽命短,已到達(dá)使用期限。滑縣站于2000年、新鄉(xiāng)站于2001年、武陟站于2002年分別發(fā)現(xiàn)熱媒爐膛內(nèi)有異常著火現(xiàn)象,經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)爐管腐蝕滲漏,長約1~3cm,均為環(huán)形裂紋??p隙由內(nèi)部產(chǎn)生,不斷擴(kuò)散至外壁,后因長期運(yùn)行,爐管強(qiáng)度減弱,外部由于高溫氧化腐蝕和低溫酸霧結(jié)露腐蝕導(dǎo)致滲漏發(fā)生。熱媒爐爐管在制造加工時(shí)是經(jīng)高頻自動(dòng)焊接對(duì)口制造,并經(jīng)各種檢測手段檢測,而發(fā)生滲漏部位爐管僅經(jīng)手工電弧焊補(bǔ)焊,補(bǔ)焊組織較厚,導(dǎo)致該處爐管壁加厚,傳熱不均衡,容易產(chǎn)生局部過熱,爐管強(qiáng)度下降,可發(fā)生爆管事故,因此熱媒爐爐管使用壽命已到達(dá)期限,如再使用則存在安全隱患,影響安全輸油生產(chǎn)。
    8.熱媒爐原油(水)/熱媒換熱器腐蝕較快
    各站4650kW熱媒爐附屬設(shè)施原油(水)/熱媒換熱器在使用過程中存在較多問題,故障率較高,對(duì)生產(chǎn)造成危害較大,目前已成為安全生產(chǎn)的隱患。
    熱媒煙氣換熱器殼體、空氣/煙氣換熱器煙管使用2~3年即出現(xiàn)大部分腐蝕漏煙現(xiàn)象,致使助燃風(fēng)量減少,燃燒負(fù)荷降低,爐效下降。原油/熱媒換熱器使用過程中發(fā)生數(shù)次管束腐蝕滲漏情況,原油漏入熱媒系統(tǒng),造成整臺(tái)爐熱媒全部報(bào)廢,原油在熱媒系統(tǒng)中加熱后產(chǎn)生焦質(zhì),堵塞管路、換熱器等部位,造成設(shè)備損壞,損失較大。中原油含鹽等礦物質(zhì)較多,極易在管束外表面沉積附著,降低換熱效率,使熱媒爐整體效率下降。同時(shí)為保證熱力負(fù)荷需求,運(yùn)行中使熱媒溫度達(dá)到260~280℃高溫,加速了熱媒的老化。
    水/熱媒換熱器也發(fā)生數(shù)次管束腐蝕滲漏情況,水滲入熱媒系統(tǒng),造成熱媒系統(tǒng)含水,在熱媒系統(tǒng)中加熱后產(chǎn)生爆噴等事故,造成設(shè)備損壞,損失較大。