4.2 底板防水混凝土澆筑
采用2臺混凝土泵,每臺泵最小排量q=20m3/h,分泵分層澆筑,底層厚h1=0.5m,上層厚h2=0.4m,混凝土接茬最長時間(加緩凝劑)t=3h,基槽寬度l=56m。泵1底層混凝土一次澆筑寬度b1≤tq/lh1=(3×20)/(56×0.5)=2m;泵2上層混凝土一次澆筑寬度b2≤b1。
由于底板厚度不一致,局部加深部位混凝土量較大,必須先分層連續(xù)澆筑此部位混凝土到底板底面,然后再開始底板大面積混凝土澆筑。具體澆筑方法如圖7所示。
在澆筑上層混凝土?xí)r,為了避免混凝土振搗后表面積水產(chǎn)生裂縫,采用表面真空吸水多次抹壓的方法,即采用l臺真空泵,接1塊l 5m2真空吸水墊將混凝土表面多余的水吸走,再經(jīng)兩次抹壓,保證了混凝土表面沒有開裂。
4.3 施工縫處理
水平施工縫在放bw止水條前,對混凝土表面進(jìn)行鑿毛噴砂處理,垂直施工縫處先將混凝土墻接茬處剔鑿平整。清理干凈浮灰,然后釘bw止水條,澆筑時不得漏振。
4.4 甭道墻防水混凝土施工
測量放線工作是在對圖紙中各段甬道長度、角度進(jìn)行精確計算基礎(chǔ)上進(jìn)行的。首先采用測設(shè)導(dǎo)線法布設(shè)導(dǎo)線點,其坐標(biāo)值取平差后數(shù)值,該導(dǎo)線相對閉合差1:100000,按高精度控制低精度的施測原則,其精度滿足施工放樣的需要。然后以導(dǎo)線點為依據(jù),用極坐標(biāo)法放樣測量,直角坐標(biāo)法復(fù)核,來提高測量放線精度。經(jīng)平差后再實施支立模板。
模板采用組合鋼模板,支撐用剪刀撐并用花籃螺栓拉錨,采用撐拉結(jié)合的辦法,在兩墻頂模板用l50mm×5mm固定,以防澆筑時相對變形(見圖8)。因精度要求高,所用鋼模板須進(jìn)行精心檢查,翹曲度、平整度不合格的不用,木模板所用的木料須經(jīng)過上爐干燥處理后,上刨刮平方能使用??紤]到澆筑時模板的外張,支橫板時每邊按一2mm支設(shè),最后再精確檢查,確認(rèn)無誤后澆筑混凝土,混凝土初凝前再進(jìn)行精確檢查,用花籃螺栓進(jìn)行微調(diào)。
采用坍落度7—8cm商品混凝土,罐車運至現(xiàn)場后改裝手推車,送至作業(yè)面,再由人工布料,進(jìn)行強振搗,保證混凝土的密實度,同時也避免了用混凝土泵輸送混凝土沖擊模板 而變形。甬道墻拆模后最終誤差為軸線間距誤差±4mm,寬度誤差±3mm,混凝土外觀平整、順直、光滑,相當(dāng)密實,無一處裂縫,使甬道安裝一次成功。
4.5 sbs聚氨酪卷材防水層施工
卷材施工采取外防外貼法。在平面與立面相連處,先做500mm寬附加層,然后再鋪貼卷材,鋪貼時先鋪平面,再由下至上鋪貼立面,并使卷材緊貼陰角,不得空鼓,卷材接縫部位距陰角中心400mm。所有接縫做熱熔滿粘搭接,搭接寬度長邊100mm、短邊150mm,接縫之上做120mm寬蓋口條進(jìn)行補強附加處理。卷材防水層構(gòu)造如圖9所示。
4.6 2:8灰土施工
2:8灰土施工重點放在對白灰質(zhì)量的控制上。考慮到目前建樹市場上成品灰存在著質(zhì)量不穩(wěn)定、cao含量較低、施工效果不佳的問題,在施工中改用塊灰,自行淋制過篩,拌制灰土。
5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益
本工程施工歷時1年,工程一次試水成功,防水無滲、無漏,取得了滿意的施工效果。
鹽水區(qū)防水混凝土工程一次澆筑成功,滿足使用功能,省去了常規(guī)作法中堵漏及結(jié)構(gòu)內(nèi)包玻璃鋼兩道施工工序,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益合計3972080元。
本工程的成功實施,為水下、地下工程以及水族館工程防水施工技術(shù)探索了一定的經(jīng)驗,取得了良好的效果。尤其在鹽水區(qū)部位成功進(jìn)行的純剛性混凝土結(jié)構(gòu)自防水,取消玻璃鋼防水層的技術(shù)嘗試,在國內(nèi)外尚屬首次,為純剛性混凝土結(jié)構(gòu)自防水施工技術(shù)的可行性提供了例證。
采用2臺混凝土泵,每臺泵最小排量q=20m3/h,分泵分層澆筑,底層厚h1=0.5m,上層厚h2=0.4m,混凝土接茬最長時間(加緩凝劑)t=3h,基槽寬度l=56m。泵1底層混凝土一次澆筑寬度b1≤tq/lh1=(3×20)/(56×0.5)=2m;泵2上層混凝土一次澆筑寬度b2≤b1。
由于底板厚度不一致,局部加深部位混凝土量較大,必須先分層連續(xù)澆筑此部位混凝土到底板底面,然后再開始底板大面積混凝土澆筑。具體澆筑方法如圖7所示。
在澆筑上層混凝土?xí)r,為了避免混凝土振搗后表面積水產(chǎn)生裂縫,采用表面真空吸水多次抹壓的方法,即采用l臺真空泵,接1塊l 5m2真空吸水墊將混凝土表面多余的水吸走,再經(jīng)兩次抹壓,保證了混凝土表面沒有開裂。
4.3 施工縫處理
水平施工縫在放bw止水條前,對混凝土表面進(jìn)行鑿毛噴砂處理,垂直施工縫處先將混凝土墻接茬處剔鑿平整。清理干凈浮灰,然后釘bw止水條,澆筑時不得漏振。
4.4 甭道墻防水混凝土施工
測量放線工作是在對圖紙中各段甬道長度、角度進(jìn)行精確計算基礎(chǔ)上進(jìn)行的。首先采用測設(shè)導(dǎo)線法布設(shè)導(dǎo)線點,其坐標(biāo)值取平差后數(shù)值,該導(dǎo)線相對閉合差1:100000,按高精度控制低精度的施測原則,其精度滿足施工放樣的需要。然后以導(dǎo)線點為依據(jù),用極坐標(biāo)法放樣測量,直角坐標(biāo)法復(fù)核,來提高測量放線精度。經(jīng)平差后再實施支立模板。
模板采用組合鋼模板,支撐用剪刀撐并用花籃螺栓拉錨,采用撐拉結(jié)合的辦法,在兩墻頂模板用l50mm×5mm固定,以防澆筑時相對變形(見圖8)。因精度要求高,所用鋼模板須進(jìn)行精心檢查,翹曲度、平整度不合格的不用,木模板所用的木料須經(jīng)過上爐干燥處理后,上刨刮平方能使用??紤]到澆筑時模板的外張,支橫板時每邊按一2mm支設(shè),最后再精確檢查,確認(rèn)無誤后澆筑混凝土,混凝土初凝前再進(jìn)行精確檢查,用花籃螺栓進(jìn)行微調(diào)。
采用坍落度7—8cm商品混凝土,罐車運至現(xiàn)場后改裝手推車,送至作業(yè)面,再由人工布料,進(jìn)行強振搗,保證混凝土的密實度,同時也避免了用混凝土泵輸送混凝土沖擊模板 而變形。甬道墻拆模后最終誤差為軸線間距誤差±4mm,寬度誤差±3mm,混凝土外觀平整、順直、光滑,相當(dāng)密實,無一處裂縫,使甬道安裝一次成功。
4.5 sbs聚氨酪卷材防水層施工
卷材施工采取外防外貼法。在平面與立面相連處,先做500mm寬附加層,然后再鋪貼卷材,鋪貼時先鋪平面,再由下至上鋪貼立面,并使卷材緊貼陰角,不得空鼓,卷材接縫部位距陰角中心400mm。所有接縫做熱熔滿粘搭接,搭接寬度長邊100mm、短邊150mm,接縫之上做120mm寬蓋口條進(jìn)行補強附加處理。卷材防水層構(gòu)造如圖9所示。
4.6 2:8灰土施工
2:8灰土施工重點放在對白灰質(zhì)量的控制上。考慮到目前建樹市場上成品灰存在著質(zhì)量不穩(wěn)定、cao含量較低、施工效果不佳的問題,在施工中改用塊灰,自行淋制過篩,拌制灰土。
5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益
本工程施工歷時1年,工程一次試水成功,防水無滲、無漏,取得了滿意的施工效果。
鹽水區(qū)防水混凝土工程一次澆筑成功,滿足使用功能,省去了常規(guī)作法中堵漏及結(jié)構(gòu)內(nèi)包玻璃鋼兩道施工工序,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益合計3972080元。
本工程的成功實施,為水下、地下工程以及水族館工程防水施工技術(shù)探索了一定的經(jīng)驗,取得了良好的效果。尤其在鹽水區(qū)部位成功進(jìn)行的純剛性混凝土結(jié)構(gòu)自防水,取消玻璃鋼防水層的技術(shù)嘗試,在國內(nèi)外尚屬首次,為純剛性混凝土結(jié)構(gòu)自防水施工技術(shù)的可行性提供了例證。