一、工程概述
高壩洲水電站位于湖北宜都市境內(nèi),是清江干流開發(fā)三個梯級中最下游的一個梯級電站,上距隔河巖水電站50 km,下距河口12 km.樞紐主要建筑物有電站建筑物、擋泄水建筑物、消能建筑物及垂直升船機(jī)。大壩為砼重力壩,壩高57m,壩頂▽83.00m,壩頂全長439.5m,共分23個壩段,其中9~11壩段為深孔泄流壩段。電站廠房安裝三臺發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量84MW,總裝機(jī)252MW,年平均發(fā)電量8.98億Kwh.高壩洲水電站正常蓄水位▽80.00m,死水位▽78.00m,水庫總庫容4.863億m3,調(diào)節(jié)庫容0.537億m3.壩址區(qū)出露的主要巖層為白云巖、泥質(zhì)白云巖及灰?guī)r。壩基巖體中斷層、層間剪切帶經(jīng)過灌漿處理后,防滲及固結(jié)效果較好。
該工程于1996年10月開工,1999年6月通過初期蓄水驗(yàn)收,水庫蓄水至▽61.0M左右;2000年三月,除在建的升船機(jī)工程以外,樞紐工程基本完成;2000年4月,通過蓄水前驗(yàn)收;2000年4月30日,水庫正式下閘蓄水。
2001年初,發(fā)現(xiàn)大壩10-11壩段與11-12壩段閘墩墩尾橫縫漏水。建設(shè)單位對此很重視,多次召集設(shè)計監(jiān)理和施工單位人員察看現(xiàn)場,討論研究檢查處理方案、聘請國家電力公司華東勘測設(shè)計研究院材料研究所專家進(jìn)行技術(shù)咨詢,并組織有關(guān)人員考察了遼寧參窩水庫大壩橫縫滲漏處理方案。
二、大壩滲漏處理方案的探討與確定
1、滲漏檢查與原因分析2001年3月,根據(jù)會議討論意見,設(shè)計布置了四個Φ75mm斜穿縫面的檢查孔,其中檢1#、檢3#在壩頂▽83m,檢2#、檢4#在墩尾?62m平臺。五月又做了大量的補(bǔ)充檢查及嵌縫工作,并在頂壩▽83m增布檢5#~檢8#4個檢查孔。嵌縫檢查。
通過大量的檢查工作,初步分析判斷:
①閘室砼無明顯砼裂縫;
②壩體廊道內(nèi)檢查,固結(jié)、帷幕防滲效果較好,排水孔出水量較小,小于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),壩體砼與基巖膠接是好的。通過基巖層面和裂隙向橫縫滲漏的可能性不大。
③根據(jù)檢測資料分析,橫縫漏水的原因,極有可能是壩體橫縫兩道止水片局部破損,導(dǎo)致止水失效或兩道止水片附近砼澆筑不密實(shí)而發(fā)生繞滲。
2、處理方案的提出與選擇通過兩個多月的檢查摸索和原因分析,提出了以下五種處理方案:
①斜穿縫面鉆孔化灌方案:該方案是對有外漏的部位進(jìn)行鑿槽貼橡皮,用環(huán)氧嵌縫阻漿;利用已有的斜穿縫面的檢查孔作為灌漿孔,并在壩頂▽83M和墩尾▽62M平臺增布斜穿縫面且高程不同的灌漿孔灌DH-814聚氨酯快速堵漏膠。該方案的優(yōu)點(diǎn)是采用化學(xué)灌漿工藝,操作簡便;缺點(diǎn)是全縫面灌注,壩體橫縫可能失去伸縮作用;堵漏效果不一定可靠;還可能由于灌漿壓力,導(dǎo)致閘墩結(jié)構(gòu)的破壞。
②騎縫化學(xué)阻滲塞方案:首先在壩頂止水片下游近處鉆垂直騎縫孔,利用已有的嵌縫措施阻水,降低縫面滲流速度,用速凝化灌材料注入騎縫鉆孔中,形成阻滲塞止水。該方案優(yōu)點(diǎn)是只灌鉆孔,施工工藝簡單;減少通過縫面流失的漿量,處理造價低;缺點(diǎn)是鉆孔精度要求較高,一旦發(fā)生偏離,則難以保證阻水效果。
③上游橫縫水下灌漿:利用水下施工技術(shù),在上游面橫縫鑿槽嵌縫,粘貼一層防滲材料,并埋設(shè)灌漿管,對止水片到上游面的橫縫區(qū)域灌化學(xué)材料,形成一道新的止水帶,聯(lián)合阻止庫水進(jìn)入橫縫。該方案直接有效,有較強(qiáng)的針對性,缺點(diǎn)是:上游面鑿槽粘貼,必須清挖直至基巖,水下施工工作量大;工藝復(fù)雜;水下作業(yè)質(zhì)量難以保證;處理成本較高;且本工程上游面至止水片距離較長,灌漿工作量大。
④泥青灌注樁止水:泥青灌注止水法,簡單地說就是先將瀝青改性加熱至200o~230oC使之成為流動狀態(tài),用一雙層保溫管將熱瀝青送至孔內(nèi),形成止水瀝青柱。該方法直觀、堵漏效果好。缺點(diǎn):操作工藝復(fù)雜,尤其是在水溫較低的動水條件下,難以保證孔內(nèi)溫度不低于170℃;其次是施工安全問題突出;三是隨著熱瀝青液面上升,保溫管不斷上提,拆卸困難;會產(chǎn)生段與段之間不連續(xù)現(xiàn)象;四是處理造價高。
⑤放空水庫,鑿槽嵌縫止水法:該方法是放空水庫,在橫縫處清淤,對全縫鑿槽、嵌縫、表面粘貼防滲材料。優(yōu)點(diǎn)是堵漏止水可靠,缺點(diǎn)是減少發(fā)電經(jīng)濟(jì)損失大,處理造價高。
開始處理時,按第一方案,在10-11壩段橫縫實(shí)施,并已鉆了部分灌漿孔,同時研究第二方案。隨著檢查工作的深入,建設(shè)公司分析研究了國內(nèi)外相關(guān)工程實(shí)例和資料,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的角度反復(fù)比較論證,最后停止第一方案施工,改用第二方案,即騎縫化學(xué)阻滲塞方案。
采用化學(xué)阻滲塞方案,首先應(yīng)確定騎縫位置及孔徑。高壩洲水電站大壩每道橫縫均設(shè)有兩道止水片,兩道止水片之間的距離為0.4m或0.6m.鉆孔位置選擇有兩種,一是選在兩道止水片之間,考慮到止水片安裝出現(xiàn)偏差或鉆孔偏斜,則會對止水片造成進(jìn)一步破損,且由于止水片在垂直面呈折線布置,鉆孔無法深入基巖,故被放棄;二是選在止水片下游近處,不會傷及止水片。其次是確定孔徑,孔徑過小,由于砼施工中橫縫出現(xiàn)左右偏移,不能保證鉆孔騎縫效果和阻滲塞的有效厚度;孔徑過大,會增大造價。經(jīng)分析,確定在止水片下游0.5m和2.0m處的橫縫上布置φ219mm垂直騎縫鉆孔.為保證鉆孔高精度的孔斜率,選定湖南中南巖土工程有限公司。該隊伍正是在三峽工程中負(fù)責(zé)倒垂孔施工的,具有倒垂孔施工經(jīng)驗(yàn)。
高壩洲水電站位于湖北宜都市境內(nèi),是清江干流開發(fā)三個梯級中最下游的一個梯級電站,上距隔河巖水電站50 km,下距河口12 km.樞紐主要建筑物有電站建筑物、擋泄水建筑物、消能建筑物及垂直升船機(jī)。大壩為砼重力壩,壩高57m,壩頂▽83.00m,壩頂全長439.5m,共分23個壩段,其中9~11壩段為深孔泄流壩段。電站廠房安裝三臺發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量84MW,總裝機(jī)252MW,年平均發(fā)電量8.98億Kwh.高壩洲水電站正常蓄水位▽80.00m,死水位▽78.00m,水庫總庫容4.863億m3,調(diào)節(jié)庫容0.537億m3.壩址區(qū)出露的主要巖層為白云巖、泥質(zhì)白云巖及灰?guī)r。壩基巖體中斷層、層間剪切帶經(jīng)過灌漿處理后,防滲及固結(jié)效果較好。
該工程于1996年10月開工,1999年6月通過初期蓄水驗(yàn)收,水庫蓄水至▽61.0M左右;2000年三月,除在建的升船機(jī)工程以外,樞紐工程基本完成;2000年4月,通過蓄水前驗(yàn)收;2000年4月30日,水庫正式下閘蓄水。
2001年初,發(fā)現(xiàn)大壩10-11壩段與11-12壩段閘墩墩尾橫縫漏水。建設(shè)單位對此很重視,多次召集設(shè)計監(jiān)理和施工單位人員察看現(xiàn)場,討論研究檢查處理方案、聘請國家電力公司華東勘測設(shè)計研究院材料研究所專家進(jìn)行技術(shù)咨詢,并組織有關(guān)人員考察了遼寧參窩水庫大壩橫縫滲漏處理方案。
二、大壩滲漏處理方案的探討與確定
1、滲漏檢查與原因分析2001年3月,根據(jù)會議討論意見,設(shè)計布置了四個Φ75mm斜穿縫面的檢查孔,其中檢1#、檢3#在壩頂▽83m,檢2#、檢4#在墩尾?62m平臺。五月又做了大量的補(bǔ)充檢查及嵌縫工作,并在頂壩▽83m增布檢5#~檢8#4個檢查孔。嵌縫檢查。
通過大量的檢查工作,初步分析判斷:
①閘室砼無明顯砼裂縫;
②壩體廊道內(nèi)檢查,固結(jié)、帷幕防滲效果較好,排水孔出水量較小,小于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),壩體砼與基巖膠接是好的。通過基巖層面和裂隙向橫縫滲漏的可能性不大。
③根據(jù)檢測資料分析,橫縫漏水的原因,極有可能是壩體橫縫兩道止水片局部破損,導(dǎo)致止水失效或兩道止水片附近砼澆筑不密實(shí)而發(fā)生繞滲。
2、處理方案的提出與選擇通過兩個多月的檢查摸索和原因分析,提出了以下五種處理方案:
①斜穿縫面鉆孔化灌方案:該方案是對有外漏的部位進(jìn)行鑿槽貼橡皮,用環(huán)氧嵌縫阻漿;利用已有的斜穿縫面的檢查孔作為灌漿孔,并在壩頂▽83M和墩尾▽62M平臺增布斜穿縫面且高程不同的灌漿孔灌DH-814聚氨酯快速堵漏膠。該方案的優(yōu)點(diǎn)是采用化學(xué)灌漿工藝,操作簡便;缺點(diǎn)是全縫面灌注,壩體橫縫可能失去伸縮作用;堵漏效果不一定可靠;還可能由于灌漿壓力,導(dǎo)致閘墩結(jié)構(gòu)的破壞。
②騎縫化學(xué)阻滲塞方案:首先在壩頂止水片下游近處鉆垂直騎縫孔,利用已有的嵌縫措施阻水,降低縫面滲流速度,用速凝化灌材料注入騎縫鉆孔中,形成阻滲塞止水。該方案優(yōu)點(diǎn)是只灌鉆孔,施工工藝簡單;減少通過縫面流失的漿量,處理造價低;缺點(diǎn)是鉆孔精度要求較高,一旦發(fā)生偏離,則難以保證阻水效果。
③上游橫縫水下灌漿:利用水下施工技術(shù),在上游面橫縫鑿槽嵌縫,粘貼一層防滲材料,并埋設(shè)灌漿管,對止水片到上游面的橫縫區(qū)域灌化學(xué)材料,形成一道新的止水帶,聯(lián)合阻止庫水進(jìn)入橫縫。該方案直接有效,有較強(qiáng)的針對性,缺點(diǎn)是:上游面鑿槽粘貼,必須清挖直至基巖,水下施工工作量大;工藝復(fù)雜;水下作業(yè)質(zhì)量難以保證;處理成本較高;且本工程上游面至止水片距離較長,灌漿工作量大。
④泥青灌注樁止水:泥青灌注止水法,簡單地說就是先將瀝青改性加熱至200o~230oC使之成為流動狀態(tài),用一雙層保溫管將熱瀝青送至孔內(nèi),形成止水瀝青柱。該方法直觀、堵漏效果好。缺點(diǎn):操作工藝復(fù)雜,尤其是在水溫較低的動水條件下,難以保證孔內(nèi)溫度不低于170℃;其次是施工安全問題突出;三是隨著熱瀝青液面上升,保溫管不斷上提,拆卸困難;會產(chǎn)生段與段之間不連續(xù)現(xiàn)象;四是處理造價高。
⑤放空水庫,鑿槽嵌縫止水法:該方法是放空水庫,在橫縫處清淤,對全縫鑿槽、嵌縫、表面粘貼防滲材料。優(yōu)點(diǎn)是堵漏止水可靠,缺點(diǎn)是減少發(fā)電經(jīng)濟(jì)損失大,處理造價高。
開始處理時,按第一方案,在10-11壩段橫縫實(shí)施,并已鉆了部分灌漿孔,同時研究第二方案。隨著檢查工作的深入,建設(shè)公司分析研究了國內(nèi)外相關(guān)工程實(shí)例和資料,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的角度反復(fù)比較論證,最后停止第一方案施工,改用第二方案,即騎縫化學(xué)阻滲塞方案。
采用化學(xué)阻滲塞方案,首先應(yīng)確定騎縫位置及孔徑。高壩洲水電站大壩每道橫縫均設(shè)有兩道止水片,兩道止水片之間的距離為0.4m或0.6m.鉆孔位置選擇有兩種,一是選在兩道止水片之間,考慮到止水片安裝出現(xiàn)偏差或鉆孔偏斜,則會對止水片造成進(jìn)一步破損,且由于止水片在垂直面呈折線布置,鉆孔無法深入基巖,故被放棄;二是選在止水片下游近處,不會傷及止水片。其次是確定孔徑,孔徑過小,由于砼施工中橫縫出現(xiàn)左右偏移,不能保證鉆孔騎縫效果和阻滲塞的有效厚度;孔徑過大,會增大造價。經(jīng)分析,確定在止水片下游0.5m和2.0m處的橫縫上布置φ219mm垂直騎縫鉆孔.為保證鉆孔高精度的孔斜率,選定湖南中南巖土工程有限公司。該隊伍正是在三峽工程中負(fù)責(zé)倒垂孔施工的,具有倒垂孔施工經(jīng)驗(yàn)。

